中小高炉上干法布袋除尘器的成功使用,给大型高炉上采用干法布袋除尘器奠定了很大的基础。同时,大型高炉设备完善,炉料条件比较好并且稳定,冶炼操作过程平稳,煤气温度、压
中小高炉上干法布袋除尘器的成功使用,给大型高炉上采用干法布袋除尘器奠定了很大的基础。同时,大型高炉设备完善,炉料条件比较好并且稳定,冶炼操作过程平稳,煤气温度、压力、含湿量等波动小,煤气含灰量也比小型高炉低,理论上来说比中小高炉更具有采用干法布袋除尘器的条件。
但是,由于大型高炉煤气发生量多,势必要成倍增加箱体数量,而每个箱体上均有阀门、补偿器、一次仪表等,这使得整个干法除尘器的故障点大量增多,同时占地面积也大大增加。为解决大高炉干法除尘器箱体数量多、可靠性低的缺点,一恒除尘在干法除尘工艺、设备、关键配套件、输灰系统等方面做了系统深入的研究。通过大量的论证,一恒除尘对小型高炉干法除尘进行了大量的技术改进,并通过包钢6座高炉、宝钢2500m3、唐钢3200m3高炉干法除尘应用实践证明,在大高炉上采用干法除尘完全是可行的。
在大型高炉煤气干法布袋除尘技术中有这样几个关键技术:
一、荒煤气高低温对策,采用高炉炉顶喷雾打水和荒煤气放散系统相结合的工艺方式。
二、采用大直径箱体,减少占地面积,降低配套阀门、仪表电器等设备的一次投资及维护成本,以便维护。
三、双向电磁脉冲喷吹技术。
四、采用压力可调式正压气力输送装置,具有投资小、运行费用低、故障少、密封性好、输灰过程无二次污染等优点。
五、除尘内部结构优化,在气流分布和安全方面做了大量工作。
六、滤料选择合理,选用了耐高温、抗折性、抗拉性较好的P84复合针刺毡滤料。
七、在选用的阀门内喷涂了耐磨的涂层,密封圈选用了耐高温、高强度的材料。
八、补偿器的不锈钢材质选用耐氯、硫、耐酸腐蚀强的材质。
九、系统采用了PLC或DCS自动控制,工艺控制更加可靠。